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烧结机主抽风机振动异常的故障诊断与维修处理

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机械与设备 烧结机主抽风机振动异常的故障诊断与维修处理 李胜勇 (武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司,湖北鄂州436000) 【摘要】在生产运行过程中,经常会有振动异常的故障出现 瞬间电机无电磁力作用下,振动值大幅降低说明转子结构不圆,电 于烧结机主抽风机中,影响到了正常的生产,需要引起人们足够的 机气隙不均匀,磁力中心线存在较大偏差。 重视。本文以某厂为例,分析了烧结机主抽风机振动异常的故障诊 2故障诊断报告 断与维修处理,希望可以提供一些有价值的参考意见。 一是测试要求:根据{GB10068—2008轴中心高为56ram及以上 【关键词】烧结机;主抽风机;振动异常 电机的机械振动一振动的测量、评定及限值》中的要求对本烧结厂烧 一车间2#主抽风机的大电机进行测试。 1事故概述 4 5 某厂在生产运行过程中,烧结二期2#主抽电机(TW4800-6 10KV) 出现了阻尼环开裂问题,此台电机振动值在合格范围内(风门最大 满负荷情况下,电机最大振动值小于2.1 mm/s)。在返厂期间,为 进一步降低电机振动做了大量工作,出厂试验数据较为理想。但现 场安装投入运行后,电机振动严重超标,风机风门开度为50%一70% 时,振动值己达到4.2 mm/s一4.6mm/s。为此,本厂只能将风门控 制在70%以下生产,严重影响了烧结产能。在此状态下,电机运行 8 一个多月,振动值未降低。 结合相关的检修记录,电机还存在着其他的一系列问题: 图l地脚螺丝测点位置图 一是电机安装完成第一次带负载运行,振动值严重超标,无法 电机地脚螺丝振动要求:在电机底脚上(或在座式轴承或定子 开机,通过移动轴瓦座重新找磁力中心线,并刮瓦和垫瓦背处理轴 底脚附近的底坐上)的水平与垂直两方向所测得的最大振动速度应 瓦与轴之间的油隙和气隙后,振动值有所降低。 不超过在邻近轴承上沿水平或垂直方向所测得的最大振动速度的 二是敲击法测量1#和2#电机以及风机轴瓦座的固有频率数据 25%。(此项要求确保了试验安装的整休在水平方向和垂直方向的固 来看,振动值最大的2#主抽电机驱动端轴瓦座固有频率最低,且峰 有频率不会出现在下述范围:电机旋转率的±10%、二倍旋转频率的 尖呈锯齿状。在结构形式、材质一样的情况下,2#主抽电机驱动端 ±5%、一倍和或二倍电网频率的±5%)。需要注意的是,底脚振动为 轴瓦座固有频率最低,其相较于其他轴瓦座刚度最低;峰尖呈锯齿 轴承振动速度25%的比率对每转发生一次的振动和二倍电网频率的 状,相关技术人员怀疑结构存在劣化。 振动都是正确的。电机轴振动要求如下表所示: 三是电机在失电瞬间,振动值降幅很大;技术人员分析,失电 表1不同轴中心高H(一)用位移、速度加加速度表示的振动强度限值(有效值) 振动 轴中心高/ 56≤H≤132 132<H≤280 H>280 等级 安装方式 位移 速 度 加速度/ 位移 速 度 加速度/ 位移 速 度 加速度/ (um) (mm/s) (m/s ) (um) (mm/s) (m/s ) (um) (mm/s) (m/s。) A 自由悬挂 25 1.6 2.5 35 2.2 3.5 45 2.8 4.4 刚性安装 2l l_3 2.0 29 1.8 2.8 37 2.3 3.6 B 自由悬挂 1l 0.7 1.1 18 l_l 1.7 29 1.8 2.8 刚性安装 14 0.9 1.4 24 l_5 2.4 注l:等级A适用于对振动无特殊要求的电机。 注2:等级B适用于对振动有特殊要求的电机。轴中心高小于1322的电机,不考虑刚性安装。 注3:位移与速度,速度与加速度的接口频率分别为10 Hz和250Hz。 二是检测数据及分析:厂家技术人员对2#主抽风机电机修复情 动情况如下 地脚螺栓 有效值(m硼/s) 驱动端有效值(Ⅲm/s) 非驱动端有效值(m/s) 1#地脚螺栓 0.34 电机驱动端水平 l 0.84 电机非驱动端水平 l 0.9 2#地脚螺栓 0 24 电机驱动端垂直 l 0.24 电机非驱动端垂直 l 0.31 3#地脚螺栓 O.25 电机驱动端轴向 l 0.3 电机非驱动端轴向 l 0.2 4#地脚螺栓 0.26 l l 6#地脚螺栓 5#地脚螺栓 O.18 0.26 1.根据G B 10068—2008要求通过对地脚螺栓的速度有效值进行比较,此项基本符合国标要求。 7#地脚螺栓 0.39 2.根据G B 10068—2008在不带负载时轴承座振动的速度有效值不得超过1.5mm/s。 8#地脚螺栓 03.谱频图中存在17.5Hz、32.5 Hz、50 Hz的频率,出现电机转频的基频和2、3倍频。 .24 之后在无负荷带半边联轴器情况,进行开机振动测试,振动情况如下: 驱动端 有效值(mm/s) 非驱动端 有效值(mm/s) 电机驱动端水平 0.56 电机非驱动端水平 0.8 电机驱动端垂直 0.15 电机非驱动端垂直 0.29 电机驱动端轴向 0.19 电机非驱动端轴向 0.2 1.加上半边联轴器以后振动有效值均有所下降 2.根据G B 10068—2008在不带负载时轴承座有效值不得超过l_5m/s, 3.谱频图中存在17.5Hz、32.5 Hz、5O Hz的频率,出现电机转频的基频和2、3倍频 之后在烧结厂安装了电机,分别进行了拧紧螺栓在不带负载、 2008)中的规定,但电机与风机联机后,无论在空负荷或是有一定 找好电机输出轴与风机输入轴的对中后,风机风门未打开时・(空负 负荷或是带较大负荷时电机的各测点的振动值均大大超过空载时的 荷)测试等,获得了一系列的结果。 振动值,最高值达到4.3mm/s,同时,通过相关频谱图,发现出轴 三是诊断意见:通过以上数据可看到,电机在空负荷条件下, 存在松动故障; 各测点的振动速度振动数据(有效值)符合国家标准(GB10068-- (下转第390页) 2014.05 l 365 l Coal Mining Technology 定好,同时禁止下方有人。 5.2.2支架防倒、防滑措施 工作面下端头使用三架组合迈步式端头支架,保持对工作面排 头支架的支撑防倒,排头1O架液压支架底座靠龙门架用液压缸两两 相连,顶梁靠柱窝用液压缸两两相连,使工作面机头处排头10架支 架互相制约进行推移架过程的防倒防滑;采用单向移架、推溜,移 架过程中,先移第三架,再移第一、二架,以后依次从第四架移至 机尾;正确使用好调推千斤顶,推溜时,将调推千斤顶活柱升出抵 住推溜杆,保持溜子倾斜推进不下滑,拉架时,收回调推千斤顶活 柱,减少拉架阻力并防止损坏活柱。 5.2.3防飞矸伤人措施 每架支架均安设架前挡矸装置,每隔5架安设架间推拉挡矸门, 过开孔向采空区注阻化剂和黄泥浆并在井田开拓开采、通风、监测、 防灭火方法及消防上采取相应措施。 6主萋结论及建议 (1)乌仁都西煤矿进行急倾斜综合机械化开采技术上是可行 的、安全上是可靠的,但受地质条件、设备、管理及技术水平的限 制,尚需对开采工艺和设备进行试验,发现问题,及时改进,逐步 成熟;建议矿井试采。  ‘(2)为减少工作面片帮飞矸、减少防滑压力、降低开采难度, 建议工作面设计时按照工作面等长、回采走向等高线由高向低、俯 伪斜开采。 参考文献: 【1】杨晓强浅谈综合机械化在煤矿开采上的应用卟中国新技术新产 品,2011(04) 架前、架间挡矸装置平时均处于挡矸状态:割煤时,架前挡矸板提 前于前滚筒一架打开,待后滚筒经过后立即关闭;架间挡矸板人员 通过时打开,经过后关闭。在刮板机机头、转载机机尾处理故障时, 必须有专人看安全,并在工作面刮板机机头上方5m处设两排挡矸支 柱,并用木料横放固定在支柱上方。 5 2。4防煤尘自燃措施 矿井煤层属易自燃煤层,因煤厚变化大而采高有限,工作面遗 煤较多,对防止煤层自燃不利,可考虑在液压支架上预留开孔,通 (上接第347页) 解决这种故障的办法,可以用细铁丝烧成弹簧,放入内作 [2]缪协兴,钱鸣高.中国煤炭资源绿色开采研究现状与展望Ⅱ】l采矿与 安全工程学报,2010(01). [3]把友权我国煤矿开采的方法及其选择分析卟中国新技术新产 品,2011(07) f4】常建飞冲国煤炭工业可持续发展问题U]辽宁工程技术大学学报 (自然科学版),2011(S1). 农机具维修时应该注意很多问题,以下一一列举t首先,应该 忌将螺钉和螺栓使劲拧紧。其次,应该禁忌更换润滑油时不清洗油 道。之后,禁忌选用润滑油时,不注重季节影响因素。还有,禁忌 安装活塞时,加温用明火。之后,禁忌安装气缸垫是涂黄油。最后, 应该禁忌,将油门置于最大供油位置。 参考文献: 为支撑,这可以有效的延长液压的使用寿命。 4.2巧排液压制动机车制动失效故障 预防这种故障,应该日常认真检查制动总泵、分泵,检查是否 有按规定,按时更换刹车油,检查制动管路的空气是否彻底排出、 无残留,还有就是检查刹车踏板是否符合科学性。此外,气压制动 的农机具,还要检查以及调整最大制动工作气压,验证制动皮碗、 软管是否发生异常变化,如有异常,应及时采取应急措施。 5农机具维修时应注意的问题 (上接第365页) 而与电机联机的风机的振动值,从空负荷到风门开口度达到45% 【1】王君峰.关于农机具维护保养及其故障排除的思考UJ_河北农 机,2013(03). [2]崔明智.农机具维修保养及故障排除Ⅱ1_轻工设计,2011(01). 能彻底解决,对其它方面进行整调都没有很大意义。 3结语 在具体的烧结机主抽风机振动异常故障处理中,需要结合具体 时,各测点的振动值与电机振动值相比要小得多,即使风门开口度 增大,各测点的振动值的增加量也不大,说明风机运行情况要远好 于电机并基本符合国家标准(GB11347—1989)的相关要求。从总体 检测的情况看,技术人员认为电机存在动刚度不足问题。引起电机 动刚度不足的问题既有机械方面问题也有电气方面的问题:轴加工 制造精度问题,轴是否存在过大的下挠度,椭圆度(包括轴可能存 在横向裂纹隐患)。轴承座支撑刚度不足,不能满足电机运行的要求。 电机各零部件的装配精度是否符合要求。轴与轴承座的刚度问题不 (上接第377页) 钻孔瓦斯抽采浓度必然会下降。因此,一方面需要寻求一种更 好的封孔工艺或封孔材料,另一方面要求钻孔抽采时间不宜过长。 6总结 情况,严格依据相关的标准来进行检测,之后确定维修方案。 参考文献: 【1]张建伟烧结主抽风机异常振动原I*1诊断及处理卟装备维修技术, 2012(2) 【2肖胜明.2]烧结机主抽风机振动异常的分析及处理卟中国设备工 程.2003(3). [3]郑学伟烧结用抽风机主要振动故障分析U】.矿业工程,2013(2). 工时,设计孔深为400米至450米更有利于钻孔施工及瓦斯抽放。 参考文献: 【1]李乔乔,姚宁平,张杰.煤矿井下水平定向钻孔轨迹设计[J].煤矿安 全.2011(12). 综上所述,结合钻孔施工效率、采掘工作面接续的要求、孔内 含水量对钻孔抽采效果的影响和煤质对钻孔有效抽采时间的影响四 个方面的分析得出,411工作面区域煤层预抽钻孔采用千米钻机施 (上接第379页) [2]石智军,姚宁平,叶根飞.煤矿井下瓦斯抽采钻孔施工技术与装备卟 煤炭科学技术,2009(7) 5总结 当泵注工作结束后,裂缝内只留下支撑剂,起到支撑裂缝壁面 的作用,形成了一条具有高导流能力的裂缝通道,起到降低井底附 近的渗流阻力的作用,有利于地层远处的油气流向井底,从而提高 油气井产量。通过水力压裂可达到以下效果: 此项新技术的试验成功,为单一松软突出煤层的防突工作指明 了方向,为有效缓解煤与瓦斯突出对采掘接替的制约奠定了基础。 水力压裂技术是有效治理瓦斯的一种新技术、新工艺。应推广应用 到全国的煤与瓦斯突出矿井。 参考文献: (1)改变流型。生成的具有高导流能力的裂缝通道,使地层中 流体由径向流向井底变为单向流向井底节省了大量能量。 (2)沟通油气储集区。对于地层中那些没有与井底相连通的产 能区,通过水力压裂,将他们连接起来,增加了新的供油区。 (3)减少采油井数量,长裂缝使远处的油气得到开发采集,减 少单位面积上开发井的数量。 (4)克服井底附近地层污染。通过水力压裂可以解除堵塞区所 造成的低产后果。 [1]申宝宏,刘见中,张乱.我国煤矿瓦斯治理的技术对策 煤炭学 报.2007(7). [2]袁亮.高瓦斯矿区复杂地质条件安全高效开采关键技术仁Ⅱ】_煤炭 学报,2006(2). [3]张国华.本煤层水力压裂致裂机理及裂隙发展过程研究r D].阜新: 辽宁工程技术大学,2004. 390 I华东科技 

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