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变电站一键顺控操作过程常见异常与处置措施探讨

来源:小奈知识网
变电站一键顺控操作过程常见异常与处置措施探讨

摘要:随着变电站一键顺控系统在各电压等级的变电站全面推广及应用,一键顺序控制操作方式已经成为发展趋势,与传统的人工操作方式甚至智能站顺控操作方式相比,一键顺控操作能大量节省时间和人力物力。但一键顺控操作模式在变电站实际应用以后,因为站内一、二次设备的异常情况往往造成顺控操作过程的中断。本文以福建电网为例,对变电站一件顺控倒闸操作过程发生的常见异常进行了统计与总结,并对对应的处置策略进行了探讨。 0.前言

随着福建地区经济的发展,电网规模不断扩大,网架结构更加复杂多变,带来的电网倒闸操作日益繁重,若继续沿用电网操作的倒闸模式,无法保证电网生产运转的效率,成为电网运行的一大难题。近年来,变电站远方遥控技术趋于成熟,输变电设备运行与冷备用远方互切功能已全面实现的基础上,福建省检修分公司公司积极推进变电站全遥控顺控功能应用,建立变电运维站“一键式”顺序控制及其管控流程。

福建电网主站端“一键顺控”应用自动控制技术、视频监控技术状态自动识别和智能判断技术,将传统人工倒闸操作模式转变为操作票自动生成、操作步骤一键启动、防误主站系统校核、设备状态自动判别、操作过程自动顺序执行的自动模式,可极大地节省操作时间,减轻工作强度,降低误操作风险,是变电站倒闸操作的一种全新的操作模式。在具体操作中,中心或运维站主站系统按设备倒闸操作规则自动生成顺控操作票,主站操作人员进行操作步骤预演后,再通过“一键式顺控”按钮即可完成变电站母线、主变、开关、线路单站及跨站的运行、热备用、冷备用互转操作。

项目实施后在等待配合操作时间、倒闸操作时间均大幅减少,大大提高了电网安全供电水平。

1.变电站顺控操作现状及常见问题

截至2018年,福建电网已完成12座500kV变电站一键顺控上线,其中GIS变电站6座、AIS变电站6座。截止2018年10月,500kV变电站共计执行顺控操作80次(500kV线路7次,500kV母线2次,联变12次,220kV母线10次,220kV线路27次,单开关22次),不成功23次,顺控成功率71%。

一键顺控操作共发生顺控不成功23次,经统计汇总,顺控不成原因主要存在以下几方面:主站顺控人机系统异常、现场一二次设备缺陷或异常、正常伴生信号误闭锁、操作人员因素等,具体汇总如下表所示: 表:顺控不成功异常原因统计汇总

2.顺控操作过程常见异常处置分析 2.1电网故障或设备异常

电网发生事故或重大设备异常需紧急处理时,运维站应立即停止顺控操作,优先配合中心进行事故或异常处理。待处理告一段落后,操作人、监护人应再次核对运行方式、操作票执行情况后方可进行后续操作。如需改由现场继续进行倒闸操作,应汇报当值人员,由当值人员重新下达调度指令。 2.2辅助监控系统异常

(一)顺控操作票拟票前应对顺控操作条件进行确认,应提前通过辅助综合监控视频系统的预置序列核查视频功能是否正常。

(二)遇到辅助综合监控系统异常或视频探头异常等情况,应及时上报缺陷并联系维护单位进行处理。若待操作间隔视频无法在顺控操作前恢复正常工作、无法查看刀闸位置到位时,根据现场运维人员配合情况,优先采取远方操作,由现场运维人员确认AIS设备到位情况。 2.3闭锁信号告警异常

(一)顺控模拟预演阶段闭锁信号告警,操作人员应立即通过辅助监控系统或通知现场运维人员检查。确认无异常或经现场检查处置异常已消除后,可在核对调度指令及一、二次设备运行方式后重新执行模拟预演流程。

(二)运维人员应在操作前做好拟票审核预演工作,在预演阶段对弹出质量位异常信号应认真核对检查。对于不影响正常顺控的信号及时通知自动化解除该信号相关不正常的质量位,对于影响正常顺控的信号应对该信号进行检查,确认是由于现场设备导致的信号异常应及时上报缺陷处理。

(三)顺控执行阶段闭锁信号告警,操作人员应根据告警性质进行检查处理。 (1) 如告警由全站事故总信号引起,顺控程序中断并等待确认,操作人员

应立即通过辅助监控系统或通知现场运维人员检查,确认无异常后继续顺控操作; (2) 如告警由其他事故类或异常类信号引起,顺控程序终止。操作人员应立即通知运维人员检查现场设备情况,根据检查情况决定是否继续操作。 2.4顺控人机系统异常

(一)运维人员应按照实名制进行顺控操作系统主机登陆,操作前应再次进行登陆,以防止遥控不成功。

(二)各运维主站在应用顺控操作系统进行遥控或顺控操作时,对使用过程中存在的系统方面问题:发生系统卡顿、人机故障等问题应第一时间反馈系统维护人员。

2.5现场设备异常

(一)远方顺控操作由于一般类闭锁信号导致顺控预演暂停的,远方操作人员通过系统检查或者现场运维人员确认,确定不影响远方顺控操作的,可继续进行顺控预演。

(二)远方顺控操作异常,经检查确认为顺控应用功能异常等不影响远方遥控操作的,应向当值人员汇报,申请下达单项令或综合令通过远方遥控继续完成操作。

(三)远方操作异常,经检查确认设备缺陷同时影响远方及现场就地操作的(如刀闸卡涩、辅助触点接触不良及遥控闭锁控制器损坏等也影响现场操作类缺陷),运维站操作人员应根据设备状态,结合现场消缺需求,决定是否向当值人员申请恢复成下令前状态进行消缺。待消缺结束后,优先向远方操作人员下达单项令或综合令继续完成操作。

(四)远方操作刀闸出现拉弧放电的紧急情况时,远方操作人员可根据情况采取试分/合刀闸一次。通过远方试分/合刀闸不成功且继续拉弧时,运维站通知现场运维人员立即到达现场,根据现场实际情况将刀闸拉开/合上;并向当值人员汇报,申请下达单项令或综合令通过远方遥控继续完成操作。 2.6顺控操作异常缺陷闭环管理

(一)所有顺控操作不成功事件,运维人员应及时填报设备缺陷(或依据人员推送的缺陷进行缺陷填报),运维人员还应将缺陷向调度发令人员报备,并统一由调度监控人员根据需要将远方操作不成功的设备在系统上挂“禁止遥控”标示牌闭锁该设备远方操作功能,同时下放受影响设备遥控权。

(二)各运维站应对缺陷进行跟踪,及时联系相关部门(厂家)进行消缺工作。在消缺自验收后,应与省人员进行核对并验收,验收合格后由监控人员收回遥控权。在影响顺控远方操作缺陷未消除期间,涉及到缺陷间隔的操作应注意提前与省人员沟通采用下达单项令或综合令通过远方遥控完成操作。 3.结语

由于种种原因,一键式顺控操作过程不可避免的还会出现影响操作进程的异常事件。只有持续对其跟踪、统计、上报、分析,才能不断对顺控操作系统乃至变电站设备进行完善。同时,也应及时制定相关异常处置方案,当操作过程中发生的异常或故障进行操作,才能用有效的处置策略确保电网及设备的安全。 参考文献:

[1]吴国权;智能变电站运维及操作的研究与应用[D];华北电力大学;2015

[2]朱炳铨 王松;支持一键式顺控的智能操作票生成和管理系统[J];华东电力;2011

[3]变电站监控系统防止电气误操作技术规范;DL/T 1404 [4]智能变电站技术导则;GB/T 30155

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