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粉喷桩技术在铁路便桥墩台地基加固中的应用

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铁道建筑 l0 Railway Engineering 文章编号:1003.1995(2010)11—0010—03 粉喷桩技术在铁路便桥墩台地基加固中的应用 李旭,谢在巍 (沈阳铁路局科学技术研究所,沈阳110013) 摘要:既有桥梁的改造施工中,常常需要修建临时便线,对便线便桥的墩台基础承载力虽要求不高,但有 时天然地基仍然满足不了承载力的要求。长白线K124 km处铁路便桥墩台地基利用粉喷桩加固,取得 了较好的使用效果和经济效益。本文重点阐述了地基加固中粉喷桩的设计、施工及检测情况。 关键词:便桥墩台基础 粉喷桩复合地基 中图分类号:TU472.3 6文献标识码:B 粉喷桩是深层搅拌桩的一种,水泥粉喷桩采用水 桥。桥墩底下为粉土层,天然承载力标准值只有80~ 泥、石灰作为固化剂,通过喷搅机械,用压缩空气将水 100 kPa,无法满足墩底设计承载力300 kPa的要求。 泥粉体以雾状喷入地基土中,与原地软土就地强制拌 为解决桥墩施工时地基承载力不足以及桥墩施工完毕 合;利用水泥吸水和与周围土颗粒发生水解、水化反应 后基础沉降的问题,拟采用粉喷桩对基础持力层土进 并进行阳离子交换等一系列物理化学作用,硬化后形 行加固。设计中曾比较了钢筋混凝土灌注桩和粉喷桩 成整体性强、水稳性好和足够强度的水泥土桩体,桩体 两种方案,灌注桩造价过高,工期长;而粉喷桩不仅可 和桩周土共同形成复合地基,从而起到加固地基的目 以提高地基承载力,而且造价低,工期短,完全可以满 的。粉喷技术作为一种具有广泛适用性的地基处理技 足便桥墩台的承载力和沉降要求。 术,具有很高的推广价值和良好的发展前景。本文结 根据《工程地质报告》,地层岩性基本特征自上而 合工程实例,介绍粉喷的设计和施工实践。 下如下述: 1 工程概况 1)杂填土:层厚0~0.90 I13; 2)粉土:灰色及灰绿色,0.90~3.50 ITI,软塑,夹 此工程位于长白线K124 km处,由于正线大修换 薄层粉砂,基本承载力标准值为100 kPa; 梁,拟建一便桥临时通行,便桥为2孔跨度16.0 m梁 3)粉质黏土:灰色及灰绿色,3.50—5.10 m,软 塑,承载力标准值为80 kPa,钻孔桩桩周摩擦力q =5 收稿日期:2010-06—18;修回日期:2010-08-10 kPa; 作者简介:李旭(1978一),男,辽宁开原人,工程师。 4)粉砂土:灰色,饱和,5.10~6.40 m,中密,承载 足工程精度要求。 上、下段极限承载力基本相当,同时考虑下段桩位移后 2)桩基荷载试验的极限承载力值,是在短期荷载 有端阻力,应使下段桩极限承载力比上段桩极限承载 作用下的测试结果。而在实际桥梁建设中,恒载是逐 力稍小。 步加到桩基上的,通车后才有活载作用;故测试值是偏 于安全的。况且本项目经初步验算,测出值略大于设 参 考 文 献 计数据,更能够满足工程安全。 [1]中华人民共和国交通部.JTJ 041--2000,公路桥涵施工技术 3)试验后试桩仍可作为工程桩使用,检测后通过 规范[s].北京:人民交通出版社,2001. 声测管向钢箱断开处压浆,有效地解决了荷载箱处桩 [2]中华人民共和国交通部.JT/T 738--2009,基桩静载试验 基的不连续问题,保证了桩基的整体性。 自平衡法[S].北京:人民交通出版社,2009. 4)采用自平衡法可以判定桩周与桩端的阻力分 [3]鲁博,霍少磊,葛云峰.基于自平衡法桩基承载性状试验分 析[J].铁道建筑,2009(12):83.86. 布,可以清楚地分出桩周和端部的土阻力分布和各自 的位移曲线。 5)选择荷载箱安装的合适位置非常关键,使桩 (责任审编孟庆伶) 2010年第11期 粉喷桩技术在铁路便桥墩台地基加固中的应用 力标准值为140 kPa,钻孔桩桩周摩擦力q =12 kPa; 换率,增加复合地基的抗压强度。 5)细砂:灰色,饱和,6.40~13.20 m,中密,承载 按《建筑地基基础设计规范》GBJ 7—89第三章第 力标准值为280 kPa,钻孔桩桩周摩擦力q =22 kPa; 二节的有关规定计算。 6)粉质砂岩与泥质页岩互层:灰绿色及紫红色, 考虑到粉喷桩端部喷粉量较小,且原状土已被扰 风化严重,呈碎屑状,13.20—18.20 m,承载力标准值 动,故一般不计粉喷桩端部的支承力,但对长度<10 为300 kPa,q =25 kPa。 m的桩(本工程),则应计及粉喷桩端部的支承力。 本次勘探期间,稳定水位0.82 m(受水田及水坑 单桩竖向承载力标准值(取较小者) 影响)。 R:=叼 A =0.4×1 500×0.196=117.6 kN 2 设计方案 R:=q Up z+ A q =15×1.57×6.5+0.5× 0.196×280=181 kN 1)桩体直径确定 pd 复合地基承载力F =m Itk+卢(1一m) 本工程桩体直径初步定为0.60 m。按梅花形 , 1P 布置。 取R =117.6 kN, =300 kPa,AP=0.193 m , 2)注浆材料的选择 =100 kPa, =0.4 规范中规定水泥和石灰都可作固化剂,选用水泥 则m=0.46 时建议采用矿渣水泥。根据试验结论,矿渣水泥的前 0 台:墩底面积6.9 m×4.7 m,桩长7 m。 期强度低于普通硅酸盐水泥,而后期强度则相反,所以 根 = = -76根。 从经济及后期强度方面考虑采用矿渣水泥。 3)水泥掺合比的确定 1 墩:墩底面积6.0 m×4.8 m,桩长6.5 m。 搅拌桩身的水泥土抗压强度 主要根据室内强 根数… = -68根。 度试验确定,本工程选用32.5级矿渣硅酸盐水泥,每 米桩长水泥喷人量为50 kg。桩身强度随龄期增大而 2 墩:墩底面积4.7 m×4.7 m,桩长9.0 m。 增大,以90 d龄期强度作为标准强度,水泥土无侧限 根数:n= = -52根。 抗压强度≥1.6 MPa,28 d强度应达到标准强度的 60%一75%。 按国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ 7—89 4)桩长的设计 的有关规定,桩长以穿透粉砂土层,进人细砂层0.5 m 粉喷桩与柔性碎石桩、砂桩和刚性的混凝土桩相 为原则,计算得出桩长6.5~9.0 nl,现场布置桩间距 比,属于一种过渡性质的桩体,兼有刚柔相济的双重 0.7 1TI,0 台下钻孔77根,1 墩下钻孔72根,2 墩下钻 性。从经济技术的角度考虑,在桩径不变的条件下,提 孑L 53根。共计202根桩,1 484延长米。粉喷桩装置 高复合地基承载力的合理途径应是提高水泥标号和置 如图1。 路14Q i40 75路 肩 一 肩 线 线 \ 三 135 93 l34 01 水 泥 水 水 粉 泥 泥 喷 粉 粉 桩 喷 喷 桩 桩 QQ 图1粉喷桩布置立面(单位:cm) 12 铁道建筑 3 施工方法 3.1主要机械人员配备 搅以保证质量。 3.4工程质量检测 1)随机取样,水泥土试块90 d抗压强度试验结果 表明,平均强度最小的一组试块为2.0 MPa,大于设计 值1.6 MPa,满足设计要求。 2)成桩28 d后在桩体上部(桩顶以下0.5 in、1.0 XJ一100型桩机3台;工长1人,电机操作员2人, 钻杆工3人,上料员2人,试验员1人,机修工1人,共 10人。 3.2施工前准备 in、1.5 In)截取三段桩体进行现场足尺桩身无侧限抗 压强度试验。 3)在取得粉喷桩材料与波速关系的前提下,可采 组织人员对施工现场进行实地踏勘,收集有关通 信、信号等各种地下管线埋设情况的资料;现场做到三 通一平。 施工前应当在施工现场选择适当的位置进行钻探 并提取原状土样及水样,在室内做土工实验,确定持力 层土天然承载力等各种物理力学指标。同时在现场进 行成桩试验,数量1>5根,以确定该地段的成桩工艺及 各项技术参数;成桩7 d后进行开挖检查桩体成形情 况、搅拌均匀程度等。最后确定本工程的技术参数为: 钻进速度不大于1.5 m/rain,提升速度不大于0.8 m/ min,管道压力非喷灰时介于0.1~0.2 MPa之问,喷灰 时介于0.25~0.40 MPa之间。 根据基准点或者基准轴测放桥梁墩台轴线及轮廓 线,并根据事先设计的加固处理方案图测放各注浆孔 位置,并在以后的施工中经常复测桩位标志的准确性。 3.3粉喷桩施工 1)钻机就位:在进行钻孔施工前技术人员应当二 次复查放线孔位是否准确,钻孔施工必须严格按设计 的位置、角度、次序进行。吊钻机对准位后,使钻杆垂 直,倾斜度<1%,桩位偏差<5 cm。 2)钻进:启动钻机,钻头旋转钻进,喷人压缩空气 而不喷入粉体。 3)停钻:当钻进到达设计高程后停钻。 4)提升:启动钻机,钻头反向边旋转边提升,同时 通过粉体发送器将水泥喷入土中,使土体与粉体进行 拌合。 5)停喷:当钻头升至距原地面50 em时停止喷料。 6)复搅:重复搅拌至桩长三分之一提升钻头,搅 拌至第一次停喷的位置,成桩结束。大量的施工实践 已充分证明复搅对桩体质量影响很大。钻头喷出的粉 体往往呈脉冲状,若不充分搅拌,粉体在桩中呈现层 状,形成一种“夹生”,这样的桩即使水泥掺入量再多 也没有强度。复搅的作用在于通过充分的搅拌使粉体 与土、水得到比较完全的接触与作用,促使桩体的形 成。为了确保搅拌的均匀性,施工时要严格掌握好钻 机提升速度、搅拌叶旋转速度等,并应尽量采用全桩复 用小应变动测法进行桩长及桩身完整性的定性检查。 4)对于重要工程或者对沉降要求较高的工程应 做桩及复合地基静载荷试验。本工程复合地基承载力 标准值340 kPa,大于要求达到的复合地基容许承载 力标准值300 kPa,说明水泥土凝固效果好,成桩工艺 满足设计要求。 4工程体会 综合本工程实践,总结粉喷桩有如下优势: 1)设备简单、容易操作,机械化程度高。而钻孔 灌注桩存在钢护筒制作与安桩、泥浆制备、钢筋笼绑扎 与吊装、超声波监测等复杂工艺,且施工难度大,还存 在坍孔与断桩等危险因素。 2)劳动强度低、投入劳力少,施工进度快,施工场 地不受,工期短。 3)采用粉喷桩对地基加固,从工程造价上较钻孔 灌注桩节省投资约20%~30%,较预制桩节省约30% ~40%。因此在地基加固中采用粉喷桩实为一种效果 好、成本低的地基处理方法。 桥梁通车后,对桥梁的使用情况和桥梁基础的跟 踪调查结果表明,地基最终沉降量满足设计规范要求, 使用效果良好,保证了便桥过渡的作用,证明了粉喷桩 应用于小型桥涵的地基工程中是成功的。 参 考 文 献 [1]中华人民共和国建设部.JGJ79--2002建筑地基处理技术 规范[M].北京:中国建筑工业出版社,2002. [2]中华人民共和国建设部.GB50007--2002 建筑地基基础 设计规范[M].北京:中国建筑工业出版社,2002. [3]地基处理手册编写委员会.地基处理手册[M].北京:中国 建筑工业出版社,2000. [4]施爱华.深层搅拌桩加固高速铁路软土地基的试验研究 [J].铁道建筑,2007(8):52-55. (责任审编孟庆伶) 

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